近日,随着最后一道焊缝完成,延安炼油厂联合二车间空冷管束更换工程提前2天圆满收官。
此次更换的空冷设备结构特殊,采用上下两层管束叠加布置,中间夹设喷淋水槽,整体长9.68m、宽3.33m,安装标高25m相当于8层楼高度,给吊装作业带来极大空间限制。上层管束净重10486kg,下层达15036kg,超15吨的下层管束高空平移对位时,对安装精度要求极高。
项目团队聚焦施工安装质量,以技术创新破解难题。团队联合业主开展5轮技术研讨,运用BIM三维建模技术,精准模拟吊车站位、作业轨迹及吊装全过程,科学测算起吊角度、承重分配和平移速度,有效规避管线干涉风险。针对上下层管束重量不均、高空对位难的问题,优化吊装方案,采用精准控速、多点协同的方式,确保管束平稳落位。同时紧扣冬季施工特点强化焊接质量管控,专项搭设防风棚营造稳定焊接作业环境,对所有焊口提前做好预热处理,同步组织焊接作业人员开展冬季专项培训,重点强化低温环境下焊接操作技巧、应急处理能力及质量标准认知,全方位保障焊接施工质量。
经过全体作业人员日夜奋战,原计划7天的施工任务提前2天完成,空冷管束更换及配管均达到设计标准,为炼化装置安全稳定运行提供了保障。(许特 陈源)

